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浅谈气化装置黑水循环泵出口工艺水流量计优化

时间:2018-09-13 05:10:39 来源:本站 点击数:

气化装置黑水循环泵出口工艺水流量(进气化炉激冷水流量)正常流量为435 m3/h< 320 m3/h时,触发黑水循环泵自启动联锁; <290 m3/h时,触发事故激冷水补充灰水阀全开联锁。在气化炉运行过程中,若流量计故障会使得测量值偏小,会造成联锁触发,造成关键 阀门的误动作;若临时解除该联锁,则会出现当实际流量偏小时,工艺人员若不能及时发现,会造成气化炉液位降低,从而会引起气化炉停车 联锁触发,造成系统停车,甚至会造成事故的发生。

0.前言

作为仪表现场维护人员熟练掌握掌握现场变送器工作原理及工 作特性非常重要,如果变送器选型错误就会造成仪表经常损坏,经常 需要维修,造成系统波动并增加仪表维护费用。通过该问题的研究优 化,可以为以后的工作提供经验意义十分重大。

1.基本情况介绍

我公司目前有8台气化炉每台气化炉有一台黑水循环泵出口工 艺水流量计,优化以前变送器的使用寿命仅为20天左右变送器膜 盒运行20天左右变出现腐蚀及变形,仪表显示误差很大,不能够正 常使用。为了保证系统正常运行,需及时对仪表进行外修,外修费用 较贵,增加了很多的外围维修费用。

针对上述情况我们成立了优化小组小组成员由专业骨干组成, 定期举行研讨会,分析问题并采取有效的措施找到解决问题最有效 的方法,通过一系列的优化我们要取得以下成果:

(1)解决黑水循环泵出口工艺水流量计测量不准的问题,保证 系统运行过程中数据的准确性,为气化系统稳定运行提供有力保障。 (2)仔细分析影响流量计测量不准的具体原因,制定相关整改的技 术方案,最大程度上减少流量计的损坏率和维修率,降低生产维护费 用。通过优化,优化后保证变送器运行正常,测量数据准确可靠,提 高测量数据的准确性和稳定性,从而减少误联锁、误动作的几率,增 强系统运行的稳定性和安全性。3)通过这次优化整改,我们总结经验, 对整个处理过程进行分析总结,为以后的检修维护工作提供有力的保 障。

2.问题判断

优化前现场变送器膜盒运行情况图如下:

根据试验情况分析变送器损 坏情况并记录相关数据,与厂家 专业人员沟通,通过对相关运行 情况及膜盒运行一段时间后的情 况分析,我们得出如下结论:

(1)硅油选型不对:高 704#硅油工作温度范围

-10°C?315°C,而普通的200#硅油的工作温度为-30°C?210°C,原 变送器的膜盒内填充为200#硅油,为普通硅油变送器。当系统正常 运行时,测量介质气化黑水的温度在200°C左右波动,此时膜盒所处 的温度极易超出普通硅油变送器的正常工作温度,即使未超过普通硅 油变送器的正常工作温度,仍处于普通硅油变送器正常工作的临界温 度,极易造成硅油的气化膨胀,从而造成膜盒鼓包,致使膜盒变形, 测量数据不准确,变送器不能正常工作。针对这样的情况,我们将原 来设计采用的普通硅油变送器改为700#高温硅油变送器,确保系统 正常运行时不会超出变送器的正常工作温度。2)抽真空:气化炉 在烘炉过程中系统会产生微负压,微负压易会对膜盒产生抽吸现象, 在这种情况下膜盒有可能会因为抗抽吸能力不强而产生一定的形变, 这样就会造成膜盒损坏,我们通过加厚膜盒、全焊接方式对膜盒进行 处理,增强膜盒强度,避免负压对膜盒的影响。3)氢渗透:通过 对气化黑水水质分析,我们发现测量的介质气化黑水中会含有少量的 氢离子,虽然氢离子含量极少,但当氢离子通过膜盒渗入膜盒内时, 就会与膜盒及毛细管内的硅油发生化学反应,从而造成膜盒损坏,造 成膜盒导压异常,造成变送器测量数据异常,变送器不能正常工作。 此时我们通过对膜盒表面镀金或金刚石,增加对膜盒的防护强度,避 免氢离子渗入膜盒,避免膜盒受损,确保变送器正常工作。

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3.采取的具体措施

通过与变送器维修厂家人员的沟通,在变送器维修的过程中,将 200#硅油更改为704#硅油,确保毛细管内的硅油能满足现场运行环 境的温度要求。在变送器的膜盒表面采用镀金或金刚石形式,同时采 用加厚膜盒,并对膜盒进行全焊接工艺,提高膜盒的耐压强度及防护 强度,提高膜盒的防抽吸能力,同时增加膜盒表面的耐腐蚀性等,确 保膜盒不会因为介质及压力的问题引起膜盒的腐蚀及形变。

通过采取的一系列措施后,变送器膜盒图如下:

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4.取得的成果

通过上述的优化措施,在系统正 常运行过程中,半年内8台流量计均 为出现膜盒变形、腐蚀等现象,变送 器运行稳定,测量数据准确可靠。通 过优化有效的保证了气化系统的稳 定、可靠运行,减少了外围维修费用。

5.流量计优化的重要意义

(1)解决黑水循环泵出口工艺水流量计测量不准的问题,为气 化系统稳定运行提供有力保障。2)对类似问题的处理提供了经验。3) 通过对优化过程的研究学习,提高了员工的业务水平,扩展了员工的 知识面。4)通过对问题的解决,增强了员工面对困难、克服困难 的勇气和信心。

6.结束语

通过研究应用,该流量计的使用寿命由20天延长至110天(拆 检校验各参数正常),减少了维护成本,提高了测量数据的准确性和 稳定性,从而减少误联锁、误动作的几率,增强系统运行的稳定性和 安全性,保障系统安全稳定运行,同时减少了公司外围维修费用。