低于饱和压力开采的抽油机井脱气十分严重,传 统的滿轮流量计已经不适应此类抽油机井的产液剖面测试。 针对这一现象大庆油田测试技术服务分公司研发了溢气型涡 轮流量计,文章讲述了溢气型涡轮流量计的工作原理,并进行 了溢气型涡轮流量计与传统涡轮流量计对比测试。实验结果 表明:溢气型涡轮流量计的排气短节排气效果很好,能够充分 消除气体对涡轮的冲击,从而使流量测试曲线计算结果更加 准确。
关键词:饱和压力;涡轮流量计;产液剖面;排气短节 大庆油田为整装储量多层开发油田,近年来由于产油量的 快速递减多数生产井处于低于原油饱和压力状态,这些井脱气 严重,从而给这些井的产液剖面测试工作带来了新的难题。使 用传统的涡轮流量计测试这些井的产液剖面时涡轮受到了气 体较大程度的冲击、涡轮转速发生突变,测井软件计算流量时 产生了较大误差,导致产液剖面测试结果对测试井的后续措施 挖潜调整失去了指导意义。本人结合大庆油田测试分公司研 制的溢气型涡轮流量计的工作原理,进行了该仪器在测试脱气 井产液剖面井中的应用效果分析。
1.溢气型涡轮流量计工作原理
溢气型涡轮流量计与传统的涡轮流量计相比改进了伞式 集流器的中心管和进液口结构,设计了气液分离短节,在排气 短节上增加了排气阀门。仪器结构包括集流伞、排气短节、涡 轮、含水率短节及电路短节等。进行产液剖面测试时油气水混 合物在集流伞内富集,由于重力分离作用,在集流伞内部自上 而下形成了气体聚集区、油聚集区和水聚集区。当聚集的气体 达到一定压力时派遣阀开启,将气体从中心管排出,油和水相 上移从中心管流入冲击涡轮流量计涡轮叶片,经霍尔元件计数 后产生涡轮脉冲,测井软件依据室内标定的涡轮转动方程系数 计算出测试层段的产液量。
2.应用效果分析 案例进行了对比分析。
图1、图2为该井全井流量测试曲线,从图1可以看出使用 传统涡流量计测试时该井流量曲线受到井内原油脱气影响产 生了较大跳动,对流量测试产生了较大的干扰,测试结果为 56.2m3/(l。而采用溢气型涡轮流量计测试后,测试曲线较为平 稳、冲次明显(图2),涡轮没有受到原油脱气影响,说明溢气型 短节排气效果良好,全井流量测试结果仅为39.4m3/(l。为了进 一步对比,地质部门对该井进行了罐车量油,量油结果为产液 39.1 m3/(l。由此可见,溢气型涡轮流量计流量测试结果明显优 于传统的涡轮流量计测试结果,那么其测试的各小层产液数据 也就更加准确,因此测试脱气严重的抽油机井产液剖面时应该 尽可能采用溢气型涡轮流量计。表1为喇XXXX井各小层流量 测试结果,可以看出使用传统涡轮流量计测试的各小层流量均 髙于溢气型涡轮流量计测试结果。测试层5时传统涡轮流量计 测试结果为2.2 m3/(l,而实际上涡轮转动是气体冲击导致的,采 用溢气型涡轮流量计后发现该层产液量低于启动排量无法 测试。
3.结语
溢气型涡轮流量计的排气短节能够有效排出原油中的 游离态气体,降低气体流动对涡轮计数的影响。
层段的产液量未达到仪器启动排量时溢气型涡轮流量 计仍旧无法测量,因此研制低启动排量的涡轮传感器仍旧迫在眉睫。