降低注水井流量计故障率
注水井流量计是油田注水系统计量装置,也是精细注水的最关键部分,流量计的好坏,直接关乎整个地层的能量变化以及油田开发的可持续发展。本文具体分析注水井流量计的主要故障原因,并制定详细措施,取得较好的治理效果。
1 基本概况
注水井流量计是油田注水系统计量装置,也是精细注水的最关键部分,流量计的好坏,直接关乎整个地层的能量变化以及油田开发的可持续发展。2013 年我区注水井流量计故障频次为 0.52 次/口·年,流量计故障率高是我区注水工作中的难点,因此我们选择降低注水井流量计故障率作为我们小组的活动课题。
2 现状调查
经过调查 2013 年我区注水井流量计故障原因,并绘制出故障原因分类排列图,我们发现注水井流量计主要问题出现在电池欠压、电机故障以及阀芯故障三个方面,所占比例为 58.33%,如果将这三个问题解决,可大幅降低我区注水井流量计故障率。
3 原因分析
为了找出影响流量计故障率的影响因素,我们邀请流量计厂家为我们讲解流量计的原理以及常见故障及排除方法,同时参与到我们讨论中,各小组成员应用“头脑风暴法”各抒己见,集思广益,并进行了广泛的分析论证,绘制了影响注水井流量计故障率原因分析关联图(见图 1):
4 确定要因
从原因分析关联图中,我们可以看出影响注水井故障率的末端因素有 9 项,其中天气原因为不可抗因素,为了进一步确定要因,小组成员对其他 8 个末端因素,深入现场调查研究,得到以下分析结果:
经过逐条分析,我们确定 5 个要因:1)偏远、无人值守井场较多;2)引进社会化服务队伍;3)线路老化、接线乱;4)过滤器清洗不到位;5)油维进度缓慢。
5 制定对策
针对已确定的 5 个要因,经过多次论证,制定出相应的对策措施,见表 2:
6 对策实施
按照上述对策表,我们小组在作业区领导和井区的大力支持和配合下,对影响注水井流量计故障率的 5 个要因的对策措施逐一实施。
对策一:对全区未上线水井进行数字化改造、加强已上线注水井的日常维护工作。
在信息所的大力配合下,今年累计进行注水井数字化建设 20 口,阀组间 11 个,其中普通太阳能阀组间 6 个,常规阀组间太阳能改造 3 个。
对策二:对全区存在线路问题的注水阀组及井口流量计进行线路整改。
针对配水阀组和井口流量计电路老化、接线乱等问题,我们集中进行专项整改,确保供电正常,全年累计进行阀组间电路整改 8 次,井口流量计线路整改 5 井次,另外针对井口流量计易受损的情况,我们集中将 3 个井场的 6 口井口流量计改为配水阀组 3 个。
另外,我区自 6 月份以来,加强注水工况系统的应用,每日由注水岗技术员负责报表的导出及审核,对于上线正常的注水井严格按照注水工况系统上报报表,确保真实反映各井注水量,同时可有效监控注水井流量计的工作状况,对于异常流量计,及时发现及时维护,遏制故障的进一步发展。
对策三:加强社会化队伍管理。
针对社会化服务队伍工作态度不认真的情况,我们小组集中讨论,并和信息所沟通协商,于 6 月份制定出《**作业区服务单位考核制度》和《维护单位月度考核确认表》,每月对服务单位进行考核,同时加强施现场监督力度。经过几个月的努力,全区注水井数字化上线率和数字化设备完好率上升明显。
对策四:制定大罐排污、阀组间过滤器、精细过滤器、纤维球过滤器专项清理计划。
以及站内过滤设备反冲洗频次低(1 次/月)的情况,同时根 | 8 次/月降低到目前的 3 次/月,降低了 63%,环**区块注水 | |
据我区水质情况,我小组经过讨论,结合《第*采油厂过滤 | 时率提高 3.5%,效果明显。 | |
器维护管理规定》制定我区大罐排污及过滤器专项清理计划, | 7 效果检查 | |
鉴于环*转无水质过滤设备,注水水质较差,将环*转站内大 | 经过几个月以来的共同努力,我区注水井流量计故障率 | |
罐及三相分离器排污定为每天 1 次,环*转所辖片区阀组间 | 显著降低,9 月份以来平均故障频次 0.38 次/口·年,相比 | |
过滤器清洗周期定为每月 2 次,环*注、白*-5 注水撬所辖片 | 0.42 次/口·年的目标,取得效果显著。 | |
区阀组间过滤器清洗周期定位每月 1 次。 | 8 巩固措施 | |
环*注纤维球过滤器与精细过滤器之前为每月反冲洗 1 | 为了巩固我区取得的成绩,我们对所作的工作进行了进 | |
次,进出口压差不能超过 0.2MPa,处理后机杂为 5.0mg/L, | 一步的分析,制定了以下几条巩固措施: | |
为了进一步提高环*注注水水质,经小组讨论后将过滤器反 | (1)环*转清水干线改污水干线目前暂未完工,后期继 | |
冲洗时间改为每周一次,并做好日常监督。 | 续加强流程改造及施工质量监督。 | |
另外我区积极主动联系工艺所安排过滤器厂家进行周 | (2)加强后续新投注水井的数字化改造,以及无大电 | |
期性维护,全年累计维护 2 次,效果较好。 | 井场的太阳能改造: | |
对策五:站内流程改造、加快油维进度。 | (3)将周期性过滤器清洗作为长期措施执行。 | |
由于环*转采用大罐沉降工艺,有 500m3 沉降罐 2 座, | 9 总计及下步打算 | |
300m3 除油罐 2 座,其中 1 座调节水箱破损,暂未运行,由于 | 影响注水井流量计的因素较多,通过探索,取得一些降 | |
环*转日处理较大(日处理量约 900 m3),1 座除油罐除油能 | 低故障率的有效方法,但仍存在一定的治理空间,需进一步 | |
力较差,另外由于采出水无专门水质处理装置,采出水机杂 | 研究。 | |
349mg/L,含油 387mg/L,水质较差。 | 下步计划: | |
环*转投产于 2009 年 10 月,运转时间较长,加之处理 | (1)环*转注水水质已得到较大的改善,但仍是一个长 | |
量较大,侏罗系地层原油腐蚀性强,站内、外注水管线腐蚀 | 期的重要工作,后期打算针对环*转水型化验,和工艺所对 | |
刺漏严重,导致频繁停泵,注水压力不稳,对流量计损害较 | 接,研制针对性的药品来提高注水水质。 | |
大。我们经过多日的讨论与现场考察,并积极与工艺所对接 | (2)针对采出水存在腐蚀严重的情况,下步和流量计 | |
最终确定环*转站内流程改造方案以及站外腐蚀管线更换方 | 厂家沟通,针对性地开发抗腐蚀性强的干线流量计及井口流 | |
案: | 量计。 | |
(1)增加 2 具三相分离器,提高油水分离效果 | ||
(2)站内腐蚀刺漏注水管线更换 | ||
(3)站外注水管线更换,全年累计更换腐蚀严重注水 | ||
管线 8 条。 | ||
站内流程改造完成后(9 月初),采出水水质到改善明显。 | ||
站内外腐蚀管线更换后,因管线故障停泵频次由 1-8 月份的 | ||