试用智能测调流量计判断注水井油管漏失
从现场实际出发,从分析注水井管柱漏失特点入手,结合智能测调流量计在现场的使用情况,就如何利用智能测调流量计判断注水井管柱油管漏失进行了深入探讨和现场试验,并提出了注水井测试过程中准确判断油管漏失位置的方法。
概述 | 了利用智能测调流量计准确判断油管漏失的可能性。 | ||
随着油田开发的不断深入,各种开发技术也越来越趋于 | 4.1 判断油管挂漏失 | ||
成熟。注水井工艺发展上更是达到了较高的水平,与之相匹 | 2014 年 7 月,测试班在 1#注水井测试时,发现该井注 | ||
配关联的注水井测试工艺也同时达到了较高的水平。由原来 | 水压力不稳,测试过程中流量计测得的压力水量都和计量间 | ||
的 106 浮子式流量计到目前的智能测调流量计,注水井测试 | 有出入,流量比计量间少 10m³,压力少 1.2Mpa。从这种情 | ||
工艺技术翻开了崭新的一页。高效、智能成了注水井测试技 | 况看,很符合注水井油管漏失条件。当时和注水组组长、测 | ||
术的代名词。在应用智能测调技术进行注水井测试过程中, | 试队队长一起上该井进行验证。由于班长在测试时,发现井 | ||
我们通过智能测调技术的优点,认真摸索、研究、总结出了 | 口水量、压力和计量间对不上,已经进行了初步的验证,经 | ||
利用智能测调流量计判断注水井油管漏失的方法。 | 过干线憋压实验,排除了干线穿孔的可能。于是分析可能是 | ||
1 注水井油管漏失的特点 | 管柱漏失,先吊井口 50 米水量和计量间水量对比,发现水 | ||
一般来说,从现场管理来看,注水井油管发生漏失以后, | 量压力都较计量间要少。因此分析管柱漏失点应该在 50 米 | ||
在管理上和测试中存在着以下特点:注水井注水压力下降。 | 以上。于是从 50 米以上,逐渐测试油管中流量,直到井口 | ||
依据漏失情况的不同,压力下降幅度也不同,一般来说,漏 | 大法兰以下,水量一直都是较计量间水表水量少 10 m³左右, | ||
失越严重,压力下降越多;注水量忽然增加。从水表计量来 | 由此分析可能为油管挂漏失。 | ||
看,具有注水量忽然增加的特性。因为从油管漏失来看,一 | 同时,为了进一步验证是不是油管挂漏失,我们打开套 | ||
般都属于突然发生漏失,而漏失量可能随着时间延长而逐渐 | 管闸门,可以听到里面有明显的漏水声音。于是该井上于 | ||
加大。所以从注水量上,可能忽然加大,也可能逐渐增加, | 2014 年 7 月 3 日报作业,作业检查发现确实是油管挂密封圈 | ||
总体来说注水量与之前相同压力比较,是增多的。测试中会 | 损坏。根据该井上报作业报告和作业时检查情况,和我们判 | ||
出现井口水量和计量间水量不匹配现象。在油管漏失点上 | 断完全符合。 | ||
下,出现不同的注水量,漏失点以上的注水量,能和计量间 | 同年 7 月,用同样方法验证了 2#注水井同样是油管挂漏 | ||
匹配;漏失点以下的注水量,少于计量间水表的注水量。 | 失,上报的作业报后与检查一致。 | ||
2 注水井油管漏失部位分类 | 4.2 判断油管漏失 | ||
一般从注水井油管连接方式来看,注水井油管漏失应该 | 2014 年 9 月,测试班长在测试 3#注水井时,吊井口 50 | ||
一般分为以下 3 种:油管管体漏失。就是油管管体由于腐蚀 | 米水量 63m³,压力 7.2Mpa,后测试偏 1 及以下都没水。汇 | ||
使管壁变薄、管体本身有伤痕、作业施工操作检查不合格或 | 报到队里,根据这种情况,是典型的油管漏失情况。因此, | ||
者修复管质量不好等原因,造成油管管体漏失;油管丝扣漏 | 当时要求班长逐渐上提仪器寻找漏失点位置,当仪器上提到 | ||
失。也和地下水腐蚀、施工质量等有关,一般丝扣漏失较轻, | 至 500 米处测试时,发现 500 米以下没有水,上提至 400 米 | ||
判断起来也相对较难;油管挂漏失。这类情况属于特殊情况, | 处测试有 57 方水。最后多次试验,分析油管漏失的可能位 | ||
但是也可以算是油管漏失的一种。这种情况也需要细致的做 | 置最后确定大约在 495-500 米处。上报作业处理。后于 2014 | ||
工作,才能判断出来。 | 年 10 月 1 日作业检查发现原井第 54 根油管 2.50m 处裂开 | ||
3 判断注水井油管漏失的可行性分析 | 30cm 的口子,计算 54 根油管深度大约 501.34 米,和我们判 | ||
注水井井下工具较为复杂,在实际测试过程中由于受多 | 断的油管漏失位置基本完全吻合,误差仅 1m 左右。 | ||
重因素影响,要想判断油管漏失,我们基于以上对注水井管 | 用同样方式,我们还验证了 4#注水井在 945-950m 处油 | ||
柱油管漏失情况的分析可以知道,油管发生漏失以后,在漏 | 管漏失,经作业检查该井在 103 根油管刺水,计算管柱深度 | ||
失点上下会出现不同的压力,由于压力的变化必然会带来注 | 958.41m,和测试判断深度相差 8 米,分析相差较多原因, | ||
入水流量的变化,只有确切找到压力变化的临界点,才能准 | 可能是下面油管脱扣影响。 | ||
确找到油管漏失的位置。目前,智能测调流量计具有即时测 | 5 结论 | ||
量油管中流量、直观读取测量数据(压力水量等)的优点, | 注水井测试,是一个动态的日常管理过程,对于测试过 | ||
有些智能测调流量计还采用了双流量计测量方式,更加提高 | 程中出现的各种异常情况,只要我们认真分析,仔细摸索, | ||
和保证了测量的准确度。因此,只要在测试过程中,发现有 | 有些异常现象是可以得到有效解决的。但是由于注水井测试 | ||
符合油管漏失现象的井,利用流量计的即时测量和直读特 | 影响因素较多,原因复杂,而注水井油管漏失,只是注水井 | ||
性,在管柱中逐渐寻找流量突变点,就可以准确判断出油管 | 测试过程中相对简单易于判断的一种现象。对于那些复杂的 | ||
漏失位置,即流量发生明显变化的位置,就是油管漏失的位 | 异常情况,就需要我们多做细致工作才能够真正找到问题发 | ||
置。 | 生的原因,从而加以彻底解决。 | ||
4 现场判断注水井油管漏失实例 | |||
基于以上理论原因的分析,我们认为利用智能测调流量 | |||
计判断注水井油管漏失完全可行。但是在实际测试过程中, | |||
只有遇到具有油管漏失特点、有可能是管柱漏失的井,才能 | |||
进行准确判断。下面是在现场测试中遇到的具体实例,证实 |